冀中能源峰峰集團通過“小”創(chuàng)新力促降本增效
今年以來,冀中能源峰峰集團始終堅持科技創(chuàng)新,大力開展科技攻關(guān),深入推進“機械化換人、自動化減人”,堅持以“小”換“大”,有力促進了降本增效。
該集團以“雙千萬”創(chuàng)新工程為抓手,完善了《創(chuàng)新創(chuàng)效獎勵細則》,對應(yīng)用于生產(chǎn)實踐的技改項目予以重獎,真正讓小改小革、技術(shù)創(chuàng)新的“金點子”結(jié)出“金果子”。依托“創(chuàng)新活動室”等陣地,不斷提高干部職工的創(chuàng)新創(chuàng)效能力,不斷把創(chuàng)新成果應(yīng)用到生產(chǎn)實踐中。
該集團辛安礦自制了猴桿止逆裝置。該裝置使用方鋼焊接止逆裝置連接臂,用鐵板制作猴桿插板,將止逆裝置連接臂固定在猴車坡頭鋼梁上,鋼絲繩從插板中間通過,當猴桿過來時,插板自動將猴桿插起,脫離鋼絲繩,在人員未及時摘桿下車的情況下,猴桿觸碰開關(guān),自動停止運行,保障了人員乘坐安全。新屯礦利用廢舊輸送帶、鋼板、鏈條、U 形環(huán)等材料自制了集塵導(dǎo)矸裝置。使用該裝置后,工作面掉落煤塵明顯減少,收集的架間落塵、落矸可導(dǎo)入采空區(qū),既防止了架間煤矸石掉落傷人,又能減少職工的工作量,實現(xiàn)了除塵、導(dǎo)矸、保安全。峰煤焦化公司通過增加風(fēng)機葉輪外徑和提高電機功率等方法,對熱電系統(tǒng)的鍋爐引風(fēng)機進行了升級改造,有效解決了引風(fēng)量不足問題,保障了煙風(fēng)系統(tǒng)的負壓運行,為安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
“自備車車輛信息提報表已發(fā)送,請注意查收。”一上班,馬選廠運銷科行車室值班員就會通過微信,向國鐵馬頭站和運銷分公司調(diào)度中心發(fā)送車輛信息提報表,保證原煤空車按時發(fā)出。這只是該廠運用信息化手段提高工作效率的一個縮影。
馬選廠對集控系統(tǒng)PLC程序進行技術(shù)升級,包括新增及修改上位機組態(tài)畫面、重新劃分設(shè)備所屬系統(tǒng),調(diào)整啟停順序位置及時間、增加控制回路硬閉鎖及PLC程序軟閉鎖關(guān)系及現(xiàn)場改接信號主線,實現(xiàn)了生產(chǎn)設(shè)備的集控啟停。應(yīng)用基于灰分在線檢測的重介懸浮液密度閉環(huán)控制系統(tǒng),對尾煤灰分在線檢測和精煤灰分在線預(yù)測,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量、提高了精煤回收率、降低了浮選藥劑消耗和職工勞動強度。
“我們利用物聯(lián)網(wǎng)和手機APP小程序,為浮選機設(shè)備加裝了在線監(jiān)控,通過手機即可看到浮選機的各類運轉(zhuǎn)參數(shù)。”邯選廠機電維修車間副主任李曉東說。
邯選廠在5號配電室安裝了物聯(lián)網(wǎng)云盒,利用信號線等通訊設(shè)備將浮選機與云盒連接,并設(shè)立了遠程編碼,實現(xiàn)了手機在線查看浮選機的攪拌器、刮板以及電路等實時運行參數(shù)。該系統(tǒng)投入使用后,浮選機運行狀態(tài)和各類參數(shù),通過手機應(yīng)用便可一目了然,提高了生產(chǎn)效率,降低了勞動強度,讓設(shè)備安全運轉(zhuǎn)實現(xiàn)了“指尖掌控”。
(峰峰集團新聞中心 李騰)