冀中能源峰峰集團多項創新助力企業高質量發展
一季度以來,峰峰集團以創新年為契機,摁下創新“啟動鍵”以科技創新為依托,聚焦示范型礦井建設,著力解決制約企業發展的生產難題,為實現高質量發展提供重要保障。
峰煤焦化公司大力推廣“四新”技術應用,通過對粗苯不凝氣排放路線進行改進優化后,塔后貧油含苯降低到了0.5%以內,粗苯產率提高了0.16%左右,VOC系統洗油消耗量由一周6噸降低至兩周6噸,各項指標控制實現進一步優化,充分解決了苯不凝氣進入VOC系統運行不穩定的因素,降低了VOC系統洗油消耗量,提高了苯回收率,增加了粗苯產率,根據實際情況,該項目實施后經濟效益每年增加了近四百萬元,實現了企業降本增效。
羊東礦自主創新發明了“皮帶變坡車頭”,解決了轉載處上煤、積煤等問題。該該設計由2個直徑為320mm的導向滾筒組合而成,皮帶形成S形運輸,形成一處落煤轉載點;利用鋼梁制成3m長的車頭架,確保各滾筒穩固;在下S彎安裝V型煤刮子,確保清凈皮帶表面粘的活煤,也防止活煤在下S彎內堆積,在皮帶經過滾筒時,防止皮帶跑偏;利用鋼梁改造成一部轉載點,減少一套電機、減速機,減少一部皮帶車頭,既節約了成本,又減少了維護工作量,實現了減人提效。
新屯礦針對井下皮帶跑偏造成磨損、局部剝離、縱向撕裂及物料灑落影響生產等難題,組織技術骨干結合實際研制出機械自動調偏器裝置,省去了液壓裝置,且無需動力源、構造簡單、能耗低、穩定可靠,自制成本僅需1000元,按外購成本4000元及需求量計算,預計可創效54萬元,實現了降本增效。
大淑村礦利用電機車廢舊電池和直流電機、單套輪水泵、水箱、噴霧管等設備材料,自行研究制作出了井下大巷自動灑水車裝置。該裝置只需1人便可將東翼、西翼和南翼大巷進行全斷面沖塵灑水,每天節省人工3個,每年可為礦節約成本113400元。
萬年礦自主制作了井下帶式輸送機煙霧保護傳感器試驗臺,真實模擬井下帶式輸送機保護主機、各項保護單元與皮帶機控制開關之間的關聯關系。據了解,該試驗平臺解決了皮帶保護試驗不方便、時間長、操作繁瑣等問題,每次可以同時試驗6個煙霧保護,提高了試驗效率,保證了試驗統一規范,可節約5-6倍工時,為礦井安全運轉夯實了基礎。
馬頭洗選廠積極開發智能配煤系統,構建原煤倉透明倉容模型;開發精準配煤控制系統,實現原煤煤質均質化;開發智能重介系統,實現密度、煤泥含量自動控制,穩定精煤分選指標;開發智能浮選系統,實現浮選藥劑自動添加,穩定產品質量,降低藥劑消耗,提高產品回收率。
邯鄲洗選廠對卸車“神器”——雙螺旋卸煤器,完成了升級改造,實現了作業時間縮減50%、作業效率提高97.5%。改造后的絞龍,只需6分鐘即完成一個車皮的卸煤任務,卸煤過程車廂內殘余原煤1個人便可輕松清理干凈。卸煤效率能達到97.5%以上,實現了最短的時間、最快效率的卸煤工作,為峰峰集團2月份銷售商品煤75萬噸,提供了堅實保障,為順利實現首季開門紅打下了堅實基礎。
(峰峰集團新聞傳媒通信中心 李騰)