冀中能源峰峰集團(tuán)成功運(yùn)行井下煤矸自動(dòng)分離系統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間:2020-10-22 08:51:41 冀中能源

提質(zhì)增效  減人提效

冀中能源峰峰集團(tuán)成功運(yùn)行井下煤矸自動(dòng)分離系統(tǒng)

10月20日,記者在冀中能源峰峰集團(tuán)孫莊采礦公司井下北翼地區(qū)看到,一個(gè)由9根滾動(dòng)軸組成的大型震動(dòng)篩正在進(jìn)行煤矸自動(dòng)化分選。只見煤矸混合物從主皮帶上源源不斷輸送過來,被拋送到滾動(dòng)篩上的瞬間,就被滾動(dòng)篩進(jìn)行了自動(dòng)化分選,實(shí)現(xiàn)了煤進(jìn)煤倉、砟進(jìn)砟倉。經(jīng)過兩個(gè)月的試運(yùn)行,篩選分離效果良好,經(jīng)濟(jì)效益明顯,不僅降低了原煤灰分5至6個(gè)百分點(diǎn),還降低了地面選矸、排矸難度,減少用工8人,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效達(dá)上千萬。據(jù)悉,這是該集團(tuán)井下首套煤矸自動(dòng)分離系統(tǒng),同時(shí)在全國也尚屬首例。

該公司生產(chǎn)地區(qū)已無大煤可采,原煤生產(chǎn)地區(qū)主要集中在山青、野青薄煤層,兩個(gè)煤層都不同程度含有夾矸。同時(shí)礦井掘進(jìn)煤占礦井原煤產(chǎn)量比重約1/3,煤層不穩(wěn)定、地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,小斷層、隱覆斷層多;加上煤層較薄,多為1米左右,巷道掘進(jìn)時(shí)必須達(dá)到2.5米高度以上,并且摸頂、破底板厚度也要在1.2—1.4米左右才可掘進(jìn),這就造成掘進(jìn)時(shí)大量巖石不可避免地進(jìn)入原煤生產(chǎn)系統(tǒng),造成掘進(jìn)煤灰分高、煤質(zhì)差,嚴(yán)重影響著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

為攻克這一卡脖子的關(guān)鍵難題,該公司成立技術(shù)攻關(guān)組,聚焦煤矸分選難題開展調(diào)研和考察,最終作出了在井下建立滾動(dòng)篩煤矸自動(dòng)化分選裝置的決定。他們通過對(duì)滾動(dòng)篩市場進(jìn)行考察,選擇優(yōu)良滾動(dòng)篩,以及結(jié)合廠家技術(shù)人員一遍遍的下井勘察現(xiàn)場、論證分析,最終制定出三部運(yùn)輸皮帶合并后再經(jīng)滾動(dòng)篩集中分選的安裝方案:在北翼一部皮帶中間新設(shè)計(jì)一條巷道與主皮帶巷貫通,完成新巷道鋪設(shè)皮帶與主皮帶的搭接,北翼原煤通過新皮帶與主皮帶匯合;南翼利用現(xiàn)有巷道整修擴(kuò)幫后,將運(yùn)輸皮帶延長至主皮帶;同時(shí)完成與之配套的砟倉工程三條運(yùn)輸系統(tǒng)合并后,在主皮帶機(jī)頭后30米處安裝大型滾動(dòng)篩進(jìn)行煤矸分離,整個(gè)方案設(shè)計(jì)優(yōu)、工期短、效果佳。

該工程于今年2月開工,在不影響生產(chǎn)的情況下,7月末滾動(dòng)篩及山青皮帶第一條運(yùn)輸系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢,8月末南翼皮帶第二條運(yùn)輸系統(tǒng)調(diào)整完畢,9月末北翼皮帶第三條運(yùn)輸系統(tǒng)調(diào)整到位,并實(shí)現(xiàn)一次試車成功,從而實(shí)現(xiàn)了三條出煤系統(tǒng)全部通過滾動(dòng)篩進(jìn)行分選,篩下物進(jìn)煤倉、篩上物進(jìn)砟倉的目標(biāo)。

(峰峰集團(tuán)孫莊采礦公司   王暢平)