科技創新 智選精品(冀中能源峰峰集團)

發布時間:2020-04-14 09:47:15 冀中能源

 科技創新  智選精品

3月17日,冀中能源峰峰集團馬頭洗選廠九龍生產部自主安裝的中煤磁選尾礦TBS干擾床分選機調試完成。隨著一聲令下,開始帶煤試車,1小時后,第一批煤樣灰分出爐,TBS溢流灰分、底流灰分等各項指標均達到預期水平。

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經過幾個班的連續試驗,精煤回收率整體提高0.45%,經測算每月可多生產精煤675噸,投入50多萬元,年可創效792萬元。

這是冀中能源峰峰集團馬頭洗選廠一廠三部安裝的第三臺中磁尾TBS,“技術的精準打擊”再一次上演了小投入大產出的技改成功案例。

近年來冀中能源峰峰集團馬選廠堅持“創新驅動”理念,圍繞“一繁一簡一推動”技術革新原則,通過一手抓技術攻關,一手抓設備改造,使生產工藝不斷升級,有力推動了企業高質量發展。

為適應原煤煤質,打響技改攻堅戰

面對原煤煤質過粉碎的現象嚴重,粒度細化加劇,給細煤泥分選處理帶來的一系列難題,既影響精煤回收率又造成生產成本增高。如何提高產品質量,讓煤炭資源附加值不斷提升,突破“瓶頸”,讓生產系統變得“順暢”,指標變得穩定?是馬選廠急需解決的問題。

“必須對洗煤生產系統進行再次的提檔加速技術改造!”經過全廠上下充分探討,方案論證,形成了共識,一場技改攻堅戰拉開了帷幕。

技術改造碩碩成果,促進生產工藝更加完善

“生產不停止、技改不停步。”近年來,馬選廠的一項項技改和創新成果都為提高回收率提供了技術支撐。

為改善煤泥水系統,馬選廠自主制造安裝了兩臺ITTΦ10.5型鋼結構的深錐濃縮機;為解決入洗難選煤,中煤損失不穩定、浮選精煤灰分高的問題,全國首創使用了中煤磁選尾礦TBS干擾床分選工藝,解決了重介為浮選“背灰”的被動局面;增大浮選能力、增加跌落式的礦漿預處理器、擴大精煤脫水能力,成功經驗迅速推廣到其它兩個生產部。一廠三部原煤處理量大大提高,主廠提高到800噸/小時,九龍生產部400噸/小時,孫莊生產部320噸/小時以上,實現了大流量、低濃度入浮,總精煤回收率提高了2%以上。為提高處理量、降低電耗、提高排矸能力,滿足生產工藝升級需求,將原有的旋流器更換成超級旋流器,處理能力得到提高,促進了工藝環節的進一步升級,同時,每年可節約電費約40萬元。

科技不斷進步,增強企業高質量發展動力

隨著企業高質量發展進一步深化,選煤設備的智能化改造勢在必行。

馬選廠堅持“創新驅動、智選精品,安全高效、綠色發展”的發展理念,以大數據智能化為引領,提升科技創新水平,提升自動化智能化水平。在建設智能化選煤廠過程中,積極探索數據開放共享智能管控系統,建立了馬選廠遠程監控云平臺和設備清單管理平臺。打破區間、地區障礙,不在現場,就可通過手機實時查看重要生產數據,實現生產監控系統的便捷性、共享性。打破以往使用Excel電子表格記錄的形式,將機電零活清單、巡檢清單、設備清單、材料備件清單、設備生命周期管理清單等以數據庫方式進行存儲,通過五個清單之間相互關聯,實現備件不足報警提示、定期巡檢提示等功能。

前進的步伐從未停歇,更遠的目標還在前方。今天的馬選廠已向“智能化選煤廠”的建設邁出了堅實步伐,明天的馬選廠將以擔當實干、砥礪前行、勇立潮頭的責任和使命,為企業高質量發展而奮力拼搏。

(冀中能源峰峰集團馬選廠 趙敏)